|
江南大学
  • 10 高校采购信息
  • 480 科技成果项目
  • 0 创新创业项目
  • 0 高校项目需求

基于物联网的塑料片材挤出机关键技术及产业化

2021-04-13 00:00:00
云上高博会 https://heec.cahe.edu.cn
关键词: 物联网
点击收藏
所属领域:
人工智能
项目成果/简介:

主要技术内容:

(1)提出了基于神经网络的多电平 SVPWM 控制技术,研发了基于 FPGA 技术

的多电平 SVPWM 控制器,实现了塑料片材挤出装备驱动电源的高效性。采用神经

网络技术,实现参考电压矢量所在区域判断及矢量作用时间计算,降低了计算量;

将多电平 SVPWM 控制器集成到一片 FPGA 芯片上,为挤出装备用交流电机驱动控

制提供高性能的专用 SVPWM 控制器,可以直接与通用变频器对接。

(2)提出了分离型螺杆结合 CRD 分散混合器的高速螺杆技术,提升了挤出

效率及效果;研发了塑料片材挤出螺杆高频电磁感应加热装置,有效降低了挤出

机运行能耗。将常规三段式螺杆设计成五段式,改变了传统螺杆直径对挤出产量

的限制。在螺杆机筒外壁上缠绕电流线圈,线圈外再包覆隔热层,线圈两端连接

控制线圈电流的高频电源模块;在常规加热瓦加热的基础上,通过电磁感应原理

使螺杆产生热量,使得螺杆及螺杆机筒同时加热,缩短了机筒内聚合物塑化时间、

降低了能耗。

(3)提出了面向塑料片材挤出成套装备运行过程的全息生产车间制造物联

感知技术,开发了成套装备运行的全息感知系统。构建了 RFID-WSN 数据采集集

成网络,提出了 LZM - WKPSO 优化算法,在保证覆盖率的前提下使干扰最小;借

鉴昆虫协作机理,提出了基于昆虫协作机理的源节点选择概率算法,最大化降低

了网络能量消耗。(4)提出了塑料片材挤出成套装备多目标柔性资源优化调度模

型,研发了塑料片材挤出装备精益管控软件平台,实现了成套装备的高效能运行。

建立了多目标柔性资源优化调度模型,采用重力粒子群混合优化算法进行求解。

按照 SOA 思想,设计了集成平台;开发了塑料挤出成套装备运行功能模块,并与

底层全息车间无缝集成,形成塑料挤出成套装备精益管控平台。

行业意义:

本项目针对高效能塑料片材挤出装备的关键技术取得了创新性成果,解决了

我国塑料片材挤出装备业目前普遍存在的高能耗、高污染、低附加值、低劳动效

率等问题,提升了塑料片材挤出装备的自动化与信息化水平,促进了塑料片材挤

出装备的自动化、信息化深度融合;完成了塑料挤出装备产业技术上的跨越式发

展,极大地推动了塑料挤出装备产业结构的优化升级,实现了产业结构由高消耗

向高效率的转变。

获奖情况:2015 年获中国商联联合会科学技术进步奖特等奖。

成果的技术指标、创新性与先进性:

目前市场上还没有完全一样的同类产品出现,国外主要有德马克、克虏伯、

巴顿菲尔,日本的住友重工等公司在致力于开发塑胶挤出装备产品,但是他们开

发的还是将单一系统的简单组合,无法从单机与成套装备精益化管控两方面集合

提高系统的能效。由于本项目是从单机关键设备能效优化设计和成套装备精益化

管控能效优化设计两个方面入手,开发料挤出成套装备,产品具有能耗低、效率

高等特点。综上所述,本项目产品目前拥有先入的一定优势,竞争对手在技术方

面无法与本项目产品直接竞争。

本项目产品具有如下技术和性能优势:

(1)螺杆的速度从同行的 100 转/分钟提高到 200 转/分钟,挤出量从类技

术的 200kg/h 提升 400kg/h;挤出效率的提升导致能耗降低 10%左右;同类技术

目前直径 105mm 的螺杆需要配置 115KW 左右的电机,而本项目技术只需要配置

90KW 左右的电机,降低了能耗。

(2)螺杆高频感应加热装置使得加热系统能耗降低 15%左右;

(4)克服了同类技术在高速混合挤出时混合效果差导致温度不均衡、色差

大等问题,提高了制品的品质;

(5)生产工艺数据自动数采率 95%以上;

(6)生产效率提高 30%左右;优等品率提高 20%;产能提高 1.5 倍;

(7)填补国内针对塑料挤出装备生产过程的精益化生产软件的空白;

(8)本项目实现生产流程的闭环优化,现有的 ERP、MES 系统则为开环控制;

(9)本项目的软件平台有效提升了塑料挤出成套装备的附加值。

技术的成熟度:

相关技术已经形成产品,在广东达诚机械有限公司及其下游企业进行了产业

化。

项目成果转化造价:130 万元;

投资预算:硬件成本(不包含塑料片材挤出机本体部分)85 万元;软件开发

45 万元。

成果应用范围:塑料包装行业、包装机械行业。

应用案例及单位:成果在广东达诚机械有限公司等行业龙头企业进行了产业

化,并在广东、江浙等地区的 10 多家塑料企业进行了推广应用。

经济和社会效益:

项目成果能够有效降低能耗 25%,提高生产效率 30%左右,使得企业投资效

益大幅度提升。近 3 年来,据不完全统计,累计新增产值约 67206 万元,新增利

润 5040 万元,新增税收 2872 万元。项目成果解决了我国塑料片材挤出装备业目

前普遍存在的高能耗、高污染、低附加值、低劳动效率等问题,提升了塑料片材

挤出装备的自动化与信息化水平,促进了塑料片材挤出装备的自动化、信息化深

度融合;完成了塑料挤出装备产业技术上的跨越式发展,极大地推动了塑料挤出

装备产业结构的优化升级,实现了产业结构由高消耗向高效率的转变。 

项目阶段:
产业化应用
会员登录可查看 合作方式、专利情况及联系方式

扫码关注,查看更多科技成果

取消