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新型低谐波逆变器的研制
1.项目简介:长期以来,变频调速以其优良的性能受到世人的瞩目,但都因缺乏理想的变频器而在有些情况下不能得到广泛的应用,而逆变器又是实现变频的一个重要环节,逆变效果的好坏直接影响变频器的性能。变频器中逆变器的谐波问题,也一直是阻碍变频器发展的一个重要难题,因为它不但使电机的绝缘等级降档使用,而且还会对电网造成很大的污染。关于对谐波的限制要求,国际上普遍接受IEEE 519号文本的各项条款,但目前市面,上的逆变器大都没有达到这—要求,而这里研制的新型低谐波逆变器完全解决了这一难题,实现了完美的低谐波输出。 
武汉工程大学 2021-04-11
小型低醇类燃料电池
小型燃料电池的基本要求应是可以室温快速启动、工作温度低、寿命长、比功率和比能量高、燃料和氧化剂便宜易得、易储存和携带(无毒或低毒,或者有毒物无外渗透问题)、且整体体积小等。根据燃料电池的分类及工作原理,只有低醇类质子交换膜燃料电池最接近这一要求。但质子交换膜燃料电池商品化必须解决成本和燃料两大问题。据报,目前质子交换膜燃料电池成本已降至每千瓦数百美元,通过批量生产和提高技术水平,还有可能进一步降低成本。最理想的燃料是纯氢,但储氢材料及其安全性仍是极大困难。含一个碳的甲醇(CH3OH)在催化剂的作用下部分氧化、并经净化制富氢,是一个理想的替代氢源,而且原有的加油系统可以共用。但甲醇蒸汽有毒(会造成眼睛失明)且甲醇易渗透污染地下水,因此,直接甲醇燃料电池必须很好地解决密封和环保处理问题。而这一困难,对于间接甲醇燃料电池就比较容易解决。所谓间接甲醇燃料电池,就是将燃料系统分开,先用甲醇催化氧化制出富氢,而后再进入电池作为燃料。
厦门大学 2021-04-11
低/差压铸造系列设备
低压铸造时液态金属的流程短、涡流少、充型速度可调、补缩好,铸件质量明显提高;同时,低压铸造可实现全过程的自动化,提高了劳动生产率和产品质量的稳定性,降低了人为因素的影响;可以省略浇冒口、提高铸件成品率,降低了材料消耗和生产成本。所以,低压铸造工艺在大批量生产的汽车、内燃机工业上的应用不断增加,在汽车、摩托车车轮和发动机缸体、缸盖的生产上,低压铸造工艺特别受欢迎;在特别重视铸件质量的航空航天领域,低压或差压铸造工艺的应用也越来越多。 低压铸造设备的核心技术是保温炉内液面压力的控制。近年来,低压铸造液面压力的控制方式由手动控制、单片机控制,发展到由计算机实时控制,并在计算机屏幕上直接显示低压铸造的过程和控制效果;执行元件也由薄膜阀、比例阀发展到数字组合阀。 为了适应军工和民用产品不断提高的质量和效益要求,满足企业对高水平低/差压铸造设备的要求,北京航空航天大学和有关单位合作,在国际先进低压铸造设备的基础上,开发了新型的低压铸造液面压力的计算机控制系统和低/差压铸造机,并陆续应用在汽车零部件生产和航空航天领域。
北京航空航天大学 2021-04-13
优质双低油菜圣光302
研发阶段/n圣光302是由206A与7-5选育而成,属甘蓝型半冬性温敏型波里马质不育两系杂交种,全生育期221天左右。2005~2006年度参加长江上游区油菜品种区域试验,平均亩产172.17公斤,比对照油研10号增产9.79%。2006~2007年度续试,平均亩产185.65公斤,比对照油研10号增产19.59%;两年区试24个试点,20个点增产,4个点减产,平均亩产178.91公斤,比对照油研10号增产14.66%。2006~2007年度生产试验,平均亩产168.23公斤,比对照油研10号增产7
华中农业大学 2021-01-12
优质双低油菜圣光76
研发阶段/n圣光76是利用206A与6105杂交选配的杂交油菜组合,属甘蓝型半冬性双低油菜,全生育期200.5天。2007-2009年参加江西省油菜区试,2007-2008年度平均亩产148.97公斤,比对照中油杂2号增产13.33%,极显著;2008-2009年度平均亩产130.78公斤,比对照中油杂2号增产10.03%,显著。两年平均亩产139.88公斤,比对照中油杂2号增产11.70%。2009年12月通过江西省农作物品种审定委员会审定。技术水平:专利技术(国家发明专利授权号:ZL991165
华中农业大学 2021-01-12
低碳低合金耐磨钢
一般在低合金钢中,由于合金元素总量受到限制,因此只有通过提高含碳量来提高合金的硬度,进而提高其耐磨性。但在某些工况下,因安装原因又要求材料的焊接性能好,且耐磨性高,火电厂风扇磨磨煤出口处方园节(也叫天圆地方)就是一典型事例。为此通过降低合金含碳量,并配以特殊热处理,获得一种组织细小的马氏体低碳低合金钢。该材料HRC>50,可焊性好,目前产品已在西北电
西安交通大学 2021-01-12
低爆速爆炸焊接炸药
本发明公开一种用于金属板材之间爆炸焊接使用的低爆速爆炸焊接炸药及其制法, 它由硝酸铵 66~76 份、复合油相 3~5 份和掺粉剂 21~29 份组成。其中:复合油相由固体 蜡 2.6~4.8 份和十八烷胺盐 0.2~0.4 份组成;掺粉剂由三氧化二铁粉 15.96~23.2 份和硅 藻土粉 5.04~8.9 份组成。其制备方法是:将硝酸铵外加其质量的 8~12%的水加热溶解得 硝酸铵水溶液,在低速搅拌下,分别将复合油相和掺粉剂分散到硝酸铵水溶液中混合,加热 至 105℃~125℃得悬浮混合液,在真空度为-0.07MPa~-0.09Mpa 的真空罐内脱去水份,冷 却过筛后装药,即制得爆速小于 2400m/s 的低爆速爆炸焊接炸药。本发明炸药颗粒流散性好, 便于布药;炸药爆速低,爆炸性能稳定,能满足不同金属材料爆炸焊接用炸药的要求。 
安徽理工大学 2021-04-13
发动机低摩擦技术
围绕现代发动机的高可靠性与节能需求,将发动机摩擦学研究从传统的宏观尺度拓展到微观尺度上,引入表面织构激光微加工低摩擦技术,通过润滑摩擦理论以及发动机台架性能试验等方面研究,探索表面织构技术在发动机缸套-活塞环、凸轮轴等关键摩擦副上应用研究,以达到改善润滑,减小摩擦,减磨增寿以及发动机性能提高等综合目标。研究中, 从揭示内燃机关键零部件的摩擦学机理出发,利用数值模拟与台架性能试验相结合的方法,研究微织构几何参数和分布规律对油膜厚度、摩擦功耗、机油消耗的影响规律。针对缸套-活塞-活塞环系统在进气、压缩、
江苏大学 2021-04-14
高效低脉冲上浆泵
项目简介 通过特殊的叶轮设计及涡壳设计,基于计算流体力学(CFD)技术,最大程度地减小 出口压力脉动,提高水泵效率,设计开发出高效低脉冲上浆泵系列产品。 根据纸浆参数,设计有双吸低脉冲泵和单吸低脉冲泵产品。 性能指标 流量:150~4500m3 /h 扬程:10~90m 纸浆浓度:≤3% 工作温度:≤120°C 出口脉冲:下降到扬程的±1%~±4%。 效率:达到国际先进水平 适用范围、市场前景 适用于对介质有低压力脉动输送需求的场合,抽送具有一定粘度、杂质的
江苏大学 2021-04-14
固定源烟气处理稀土催化材料的应用与开发
"本成果主要依托国家“863”计划(课题名称:固定源烟气处理稀土催化材料的应用与开发,课题编号:2015AA03A401),由南京大学,石河子大学,新疆天富集团有限责任公司三家单位共同研发完成。南京大学董林教授为项目负责人。 董林教授团队长期以来致力于稀土基催化剂的制备科学和表面物理化学性质研究以及有关大气分子污染物的吸附、催化消除方面的应用技术探索。基于前期相关工作积累,成功开发出了低温稀土铈基催化剂配方。 经石河子大学的工业放大及新疆天富南热电有限公司的侧线运行,该配方可以满足在100 ℃运行3000 h以上的寿命及稳定性测试,脱硝效率达55 %以上,并且通过了2000 m3/h级侧线验证(图1)。 该项技术的试验成功,填补了我国在超低温(100 oC)脱硝领域的空白,为燃煤烟气高效除尘脱硫脱硝提供了一条新的技术途径。 同时,通过课题的实施,还达到了去除“白烟”的效果,实现了能源利用和环境保护“一体化”,满足了国家对大气环境保护的实际需要。 随着燃煤电厂尾端烟气脱硝工艺的实施,不仅解决了氮氧化物超低温催化消除的问题,而且符合国家当前“超洁净”排放的趋势,有望在各大电厂及工业窑炉等推广使用。 经石河子大学的工业放大及新疆天富南热电有限公司的侧线运行,该配方可以满足在100 ℃运行3000 h以上的寿命及稳定性测试,脱硝效率达55 %以上,并且通过了2000 m3/h级侧线验证。该项技术的试验成功,填补了我国在超低温(100 oC)脱硝领域的空白,为燃煤烟气高效除尘脱硫脱硝提供了一条新的技术途径。 同时,通过课题的实施,还达到了去除“白烟”的效果,实现了能源利用和环境保护“一体化”,满足了国家对大气环境保护的实际需要。 随着燃煤电厂尾端烟气脱硝工艺的实施,不仅解决了氮氧化物超低温催化消除的问题,而且符合国家当前“超洁净”排放的趋势,有望在各大电厂及工业窑炉等推广使用。 经过国家“十五”和“十一五”的多年攻关,我国除尘和脱硫技术已相对成熟,但是关于氮氧化物治理方面的研究工作起步较晚,目前仍面临诸多挑战,特别是超低温条件(100-150 oC)下的脱硝技术。 基于国家当前严峻的大气环境污染现状及燃煤电厂在现有烟气处理运行模式下遇到的种种问题,我们创新性地提出了“除尘-脱硫-低温脱硝”技术路线(图2),即在电厂原有设备的尾端进行烟气脱硝处理。 与传统脱硝技术路线相比,本项目的研究成果具有以下显著特点: 1. 采用了新型工艺路线 传统燃煤电厂烟气处理多采用“脱硝-除尘-脱硫”的工艺路线(图2上)。这一路线能够很好地利用高温烟气,但催化剂寿命受制于粉尘的冲刷,通常只能稳定运行2-3年。 本课题采用“除尘-脱硫-低温脱硝”的技术路线(图2下),即在电厂原有设备的尾端进行烟气脱硝处理,既可以作为氮氧化物“超洁净”排放的有效保障,也可以作为脱硝工艺的新技术路线使用。 同时,由于烟气经过前期除尘和脱硫后,干扰组分(粉尘、SO2和碱重金属等)极大减少,这有利于催化剂长时间稳定运行。 2. 开发低温稀土基超低温脱硝催化剂填补了国内外研究领域空白 目前,我们开发的超低温脱硝催化剂经2000 m3/h级烟气流量侧线试验后,已连续稳定运行3000 h以上,脱硝效率保持在55 %以上,远远低于目前已有工业应用报道的脱硝催化剂温度(如,荷兰壳牌公司生产的TiO2-V2O5催化剂工作温度最低,为140 oC),进一步拓展了脱硝催化剂的最低工作温度区间(图3)。
南京大学 2021-04-10
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