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五谷杂粮饮料(包括茶奶)的工业化技术及装备
以有机复合谷类杂粮为主要原料,采用微波烘焙、超微粉碎、冷杀菌(电磁脉冲杀菌、超高压杀菌等)及瞬时超高温杀菌等关键技术及装备对产品营养、稳定性、色香味的影响及加工研究,生产固体或液体健康饮品。 创新要点 独特的营养配方;产品的稳定性、保质期保障;不同口感、色彩;不添加化学合成添加剂
江南大学 2021-04-11
节能安全联轴器
节能安全联轴器除了具有弹性联轴器的功能外,还是一种节能和过载安全保护装置。其用途是联接交流电动机轴和工作机轴,取代常规联轴器,可以改善机械传动特性,降低电动机起动负荷,减少能耗和设备投资:还对电动机和其它机件具有过载安全保护作用。其主要优点是:1)起动性能好,可以将电动机的重载起动转变为近似的空载起动,实现工作机软起动;大大降低起动电流,减少起动能耗2/3以上。2)它可以解决带载起动机器“大马拉小车”的不合理状况,既可减少对电机容量的要求,提高电网功率因数和电机效率,减少无功损耗,节约电能;又可简化电动机起动设备,减少设备费用。3)由于这种联轴器所传递的扭矩可以调节,容易实现过载安全保护。当工作机过载或卡死时,这种联轴器的转子与壳体就会自动脱开,防止电机烧毁和其它零部件损坏。4)除起动、制动段外,联轴器两部分无转速差,无摩擦损耗,传动效率不低于99%。5)有专用弹性元件,可以补偿被联两轴的相对偏移,并具有缓冲减震作用。6)不需要特殊材料和专用机床,制造工艺简单,成本约为液力联轴器的1/3。 节能安全联轴器已由机械工业部制订为中华人民共和国行业标准,定名“钢球式节能安全联轴器”,标准见:JB/T5987—92。
北京科技大学 2021-04-13
泵系统节能
1. 泵系统能耗评估技术。主要包括便携式水泵能耗评估仪、水泵能耗分析专家系统、水泵性能在线监测系统、基于传热机理的工业循环水系统能耗评估方法等核心技术组成,可在不干扰泵系统正常工作的基础上,对泵系统能耗进行测试、分析,最大可能的挖掘泵系统的节能潜力。2. 泵系统节能技术主要包括自学习性能的变压变流技术、供水系统模型变参数运行控制技术、基于经济可靠目标的泵配置选型技术、基于FLOWMASTER的泵系统运行能耗仿真平台等核心技术组成,能够从系统和运行的角度实现泵
江苏大学 2021-04-14
高浓度难降解工业废水超临界水氧化治理成套技术与装备
超临界水氧化技术是用于高浓度难降解有毒有机废水深度处理的一种高效技术。所用的氧化剂可以是纯氧气、空气或过氧化氢等。其工艺流程如图所示。用高压泵将废水打入热交换器,废水从换热器内管束中通过,之后进入缓冲罐内,同时启动氧气压缩机,将氧气打入氧气缓冲罐内。废水与氧气在管道内混合之后进入反应器,在超临界条件下,废水中的碳氢化合物被氧化分解成无害的CO2、H2O;含氮化合物被分解成N2等无害气体;S、P等元素则生成无机盐。由于气体在超临界水中的溶解度极高,在反应器中成为均一相,从反应器顶部排出;无机盐等固体颗粒在超临界水中的溶解度极低,沉淀于反应器底部。超临界水与气体的混合流体通过热交换器冷却后进入气液分离器进行分离。与常规的水处理技术相比,本技术具有明显的优越性:(1)氧化效率高,处理彻底,水溶液中有机物的去除率可达99.99%以上;(2)反应在密闭容器中进行,密封条件极好,有利于有毒、有害物质的氧化处理;(3)不产生二次污染,处理后的水直接排放或完全回用,节约了资源和能源;(4)应用范围广,几乎对所有有机污染物均可进行氧分分解;(6)由于均相反应停留时间短,反应器结构简单,使用较小体积的反应器就可处理较大流量的有机污染物,有利于工业运行。应用本技术时,需消耗一定的能量以加热废水及驱动高压泵,但废水中的含能物质COD在超临界状态下发生氧化反应时会放出一定的热量,为了降低过程的运行成本,本技术的应用与否取决于废水的COD浓度。研究表明,如果废水的COD小于30000 mg/L时,应用本技术时的运行成本较高,将达到150元/吨废水左右;如果废水的COD浓度为30000~45000 mg/L时,考虑到热量回收,其运行成本接近零;如果废水的COD浓度高于50000 mg/L时,考虑热量回收的价值,此时的运行成本将为“负值”,即在盈利状态下运行。这也是本技术与传统废水处理技术的最大区别:传统技术要求废水的污染越低越好,而本技术恰好相反,废水越污越好。采用本技术存在的最大问题在于过程中产生的腐蚀与盐堵问题。针对这种情况,我们进行了新型反应器的开发并申报了国家发明专利。目前,本技术已申请国家发明专利5项,获授权一项。本技术适用于高浓度难降解有毒有机工业废水,可广泛应用于化工、石油炼制、纺织印染、造纸、医药等行业。
南京工业大学 2021-04-13
高浓度难降解工业废水超临界水氧化治理成套技术与装备
成果简介: 目前国内染料厂、农药厂、制药厂、造纸厂、化工厂、食品厂等,每年排放的高浓度难降解废水约30亿吨左右。对这类高浓度难降解工业废水的处理一直是困扰国内环保界的难题。超临界水的特殊性质使其在有机废水治理方面所具有的无可比拟的优点。
南京工业大学 2021-01-12
面向高含盐水体处理的节能型电渗析关键装备研发与 产业化
研究方向:电膜分离过程在水质净化、纯化、废水深度处理和特种化 工分离中的应用;膜法清洁生产技术;新型集成膜过程的开发及应用 研究(纯水与超纯水制备、水深度软化、海水及苦咸水淡化、基于“膜 -电”耦合的有机酸、有机碱。 项目简介: 近年来,在海水淡化、苦卤水和众多工业废水处理领域,高含盐 水体的处理正迅速成为相关行业发展的制约瓶颈。诸如浓海水的减量 化再浓缩、苦卤水浓缩、高含盐工业废水脱盐或盐浓缩等,在操作压 力、防腐、安全性、经济型、技术指标等方面均已超出了常规反渗透 技术的能力。即使采用代价高昂的高压反渗透技术,其所获得的浓缩 液质量浓度一般也低于 8-10%,对浓缩液减量化的作用有限。 本项目针对高压反渗透难以处理高含盐水体的固有缺陷,以及常 规电渗析(ED)技术在处理高含盐水体时难以克服的电流泄露、高电耗、异相离子膜电阻较高、电极室电压降大等不足,在多年电驱动膜 技术及设备研发、应用的成果基础上,开发节能型、高可靠、高电流 效率的新型超能电渗析(SED)成套技术与关键装备,采用 100%国 产化材料实现批量生产,浓缩液质量浓度达到 20%水平,总体达到国 际先进水平。 项目特色: 
南开大学 2021-04-13
湿法磷酸生产高纯度工业级磷酸一铵的节能工艺技术及其产业化
成果描述:结合我国节能农业和今后化肥生产滴灌肥的发展需要,本项目针对磷矿贫化及现有工业级磷铵生产过程存在的生产成本较高、产品质量不高等现状,以湿法磷酸为原料,化学法净化湿法磷酸为技术核心,以三效浓缩和稳态结晶生产高纯度工业级磷酸一铵为主产品导向实现磷资源高效利用,建设高纯度工业级磷酸一铵示范装置,实现工业MAP其纯度大于99%,磷收率大于75%的目标,增加磷元素附加值,具有较强的经济和社会效益,将对我国磷肥产业化解产能过剩,产品结构升级具有一定的带动示范效应,完全符合国家重点产业调整和振兴规划提出的方向和支持的重点。5万吨/年工业级MAP装置,现已安装完成,正在调试。市场前景分析:应用领域:湿法磷酸生产高浓度磷肥,急需新产品进行产业结构调整及升级的企业。 市场需求分析:目前我国基础磷复肥比重过大,产能严重过剩,市场竞争激烈,随磷矿贫化和物流成本增加,企业磷肥产品竞争力持续下降,走精细化发展(如生产工业级磷酸一铵)道路是企业产品结构调整,提升产品附加值的必由之路。湿法磷酸的梯级利用及净化生产各类高效磷肥符合磷酸盐以及磷复肥产业“做大、做强、做精”的要求,不仅是国家支持民族工业振兴、工业结构优化升级大局的要求、更是把资源优势转化为经济优势的重大而紧迫的任务。与同类成果相比的优势分析:国际先进
四川大学 2021-04-11
高透明纳米复合节能膜及其节能玻璃制品
国家“863”计划课题“高透明紫外阻隔纳米复合高分子贴膜材料及其工业化制备技术”专家组验收意见认为:“课题研究创制了高透明纳米功能颗粒液相分散体新技术和玻璃节能用高透明纳米复合高分子贴膜制品新技术和新产品,解决了无机纳米颗粒在高分子膜基体中纳米级分散的难题,攻克了规模化生产关键工程技术,建成了100 吨/年无机纳米功能颗粒液相分散体生产线和500万m2/年的纳米复合高分子贴膜示范生产线,实现了稳定批量生产。纳米复合高分子贴膜制品的可见光透过率大于80%,紫外线和红外线阻隔率分别大于99%和90%。该产品已成功用于建筑玻璃节能改造上,具有隔热保温作用,可使室内保持冬暖夏凉,夏季空调用电节能可达30%以上,与国内外玻璃节能同类产品相比,该新产品具有显著的性价比优势,市场应用推广前景广阔”。
北京化工大学 2021-02-01
锅炉节能改造技术
成果与项目的背景及主要用途: 工业燃煤锅炉型式各异,主要是正传链条炉排锅炉,占总数的 70%以上,它 们的热效率普遍较低,平均只有 67%,比发达国家低 15~20 个百分点。其主要 原因是排烟热损失和不完全燃烧热损失过大。天津大学技术团队设计发明了链条 燃煤锅炉分层给煤装置和新型排烟热回收装置。通过链条燃煤锅炉分层给煤装置, 可以使燃煤按照颗粒大小分层落在链条炉排上,使其充分燃烧。新型排烟热回收 装置的技术原理与传统装置不同,由少量燃气作为驱动热源,用低温排烟余热作 为辅助热源,排烟温度不受回水温度的限制。 新技术装置可以用于各行业大型锅炉节能改造,提高锅炉燃烧效率,降低能 源消耗。 技术原理: 链条燃煤锅炉分层给煤装置可以使燃煤按照颗粒大小分层落在链条炉排上, 大颗粒在最下面、中颗粒在中间,小颗粒在最上面。 162天津大学科技成果选编 新型排烟热回收装置由少量燃气作为驱动热源,用低温排烟余热作为辅助热 源,排烟温度不受回水温度的限制。因此,可以将排烟温度降低到 40℃以下, 而在该温度区域内,烟气中的大部分水蒸汽都会凝结成液体水,释放出汽化潜热, 并为排烟热回收装置所回收和利用,因此,将大大提高锅炉的热效率。其原理图 如下:应用前景分析及效益预测: 天津某热源厂有 29MW 的燃气锅炉 2 台,供热总面积为 130 万 m2。根据实 测,每台锅炉的燃气消耗量 2330m3 /h,排烟温度为 138℃(有节能器),实际运 行热效率只有 82%。 如果能够将新型排烟热回收装置用于这 2 台锅炉上,按照锅炉热效率提高 10%,燃料消耗降低 10.86%计算,每小时可以节约天然气 506 m3,每个采暖季 可以节约天然气约 182 万 m3,折标准煤 2210 吨。 目前天津市天然气市场价为 3.25 元/m3,据此计算,每年可以节约燃气费用 591 万元左右。初投资约为 800 万元,在 2 个采暖期内就可以全部收回。此外, 每年还可以减少 CO2 排放 3567 吨。经济效益、环境效益和社会效益都十分显著。 应用领域:燃煤锅炉提供能源生产行业 技术转化条件(包括:原料、设备、厂房面积的要求及投资规模): 根据企业实际状况与需求商谈决定。 合作方式及条件:技术合作。 
天津大学 2021-04-11
节能与清洁生产
一、清洁生产审核项目 南开大学清洁生产研究中心自 2005 年成立以来,进行各类审核60 余项,包括化工、电力、石油天然气、电镀、冶金、食品饮料、建 材、服务等多个行业,审核企业除了天津本地企业之外,还包括河北、 山东、上海、重庆、内蒙、吉林等遍布全国多个省份。其中化工类审 核 14 项,石油、天然气及石油化工类审核 11 项,电力审核 11 项。 同时深入开展清洁生产工艺与技术的研发,着重于清洁生产工艺技术 改造提高生产效率,达到节能降耗,减污增效的目的。 在进行清洁生产审核的同时,通过现场考察和实测,审核数据和 生产工艺,查阅大量的国内外技术资料,深入研究各行业的理论和技 术工艺,细致地查找问题,科学地分析原因,通过翔实的物料衡算, 经科学理论论证,查找清洁生产机会、污染物去向及产生的原因;通 过大量的实验和理论研究,制定一些解决问题的清洁生产方案;并通 过论证推荐可行方案。企业通过推荐方案的实施,使企业实现技术进 步,获得显著的经济效益和环境效益。 近几年主要承担的清洁生产审核项目遍布全国各地达 60 余项。 二、能源审计项目 多年来该中心一直从事节能减排技术、节能审计和能源评估工作 研究,培养了一批节能与清洁生产专业技术人员,积累一些节能减排 的研究成果,2009年由天津市节能推荐为天津市节能审计单位之一。 几年来,承担国家和地方以及企业项目 14 项;承担能源审计和 用能评估项目 20 余项;涉及重点行业有石油化工、电镀、冶金、煤 炭、电力、建筑、与机械设备等行业,根据审核出的技术难题,深入 开展技术研发,达到节能、降耗、减污、增效的目的。 近几年主要承担的能源审计项目达 20 余项 三、合理用能评估项目 2010 年,本中心在全国 120 家申报单位中脱颖而出获得了国家节能中心成员单位资格,被国家节能中心列为推荐合理用能评估单位, 多次参加评审国家的能评报告。 近几年主要承担的合理用能评估项目 10 余项。 四、能源评估项目 该中心将能源评估、能源审计与节能技术研发相结合,能源管理 制度与循环经济、清洁生产相结合,通过清洁生产审核发现的问题, 为企业解决节能减排技术难题,开发节能减排技术,形成了具有综合 创新技术能力的节能与清洁生产研究的综合平台。 近几年通过清洁生产审核进行的能源评估项目达 20 余项。 五、节能与清洁生产技术研发成果(举例) 1、过程节能--碱性玫瑰精染料节能型清洁生产新工艺 针对产品收率低,碳利用率低的问题,我们提出了新工艺进行生 产性试验,用 98%间氨基苯磺酸替代 58%间氨基苯磺酸钠溶液,通过 新工艺改造产品收率提高到 77%,(改造前为 67.1%)。 针对废渣问题,我们研制了两段和两相式热裂解工艺技术及设备, 将气化可燃气体回用于生产锅炉替代煤炭使用。 节能效果与经济效益分析:以该行业中等规模公司为例,公司产 品产量为碱性玫瑰精等产品 700 吨/年计算,玫瑰精产品收率提高 10%, 每年增加 70 吨产量,每吨按 3 万元/吨计算,新创产值 210 万元;按 现有 1 吨产品产生 1 吨废渣计算,每吨废渣处理费用 3500 元/吨计 算,废渣减量至原来总量的 10%左右,每年减少处理费用 231.5 万元; 废渣热值为 29KJ/Kg,与标煤热值相当,年节约标煤 449t 吨,按 700 元/吨计,节约燃料费用 31.43 万元。两项合计 262.93 万元。年节约 煤,减少废渣的产生排放量 662 吨/年,废水排放减少 18793 吨/年, 碳排放 762 吨/年。每年增加经济效益 472.93 万元。
南开大学 2021-04-13
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