铁路作为一种现代化交通运输工具,在世界范围内具有广阔的发展前景。目
前铁路发展的整体趋势是高速和重载化,对重轨钢质量提出了更高的要求,不仅
要求高洁净度,高强度、高韧性,而且必须具有良好的抗疲劳性能。重轨钢生产
过程及使用过程中,非金属夹杂物是影响其质量最重要的原因之一,常引起探伤
不合、易产生疲劳裂纹等,主要是由于其钢中非金属夹杂物控制存在以下三个难
题:(1)夹杂物尺寸大且化学成分复杂;(2)冶炼工艺复杂,尤其在于脱氧及精
炼等重要环节;(3)尖晶石类夹杂物突出,严重恶化钢轨性能。因此,合理控制
重轨钢中的非金属夹杂物,对重轨钢产品质量的提生及铁路事业的进步具有重要
意义。
(1)重轨钢冶炼脱氧及原辅料成分设计技术。重轨钢采用无铝脱氧工艺,但是
在脱氧剂的使用方式及用量上缺乏理论指导,因此,重轨钢脱氧过程中必须对脱
氧剂的使用方式及用量进行合理优化控制,本项目提出仅在转炉出钢时加入少量
硅钙钡脱氧剂控氧,同时配合精炼扩散脱氧,能将钢中 T.O. 含量控制在 10 ppm
以下,不仅有效节约了生产成本,而且促进了夹杂物的去除、有效降低了夹杂物
的尺寸。在重轨钢冶炼原材料的控制方面,国内企业生产时更倾向于买价格低廉
的铁合金等原材料,从而降低生产成本,但是对于铁合金及铁合金对重轨冶炼的
影响研究几乎为空白。本项目提出了使用低铝铁合金,降低钢中的酸溶铝含量,
抑制钢中高 Al 2 O 3 夹杂物的形成,从而提升夹杂物变形能力,有效防止因脆性夹
杂物造成的疲劳缺陷。
(2)重轨钢中硫化物夹杂控制技术. 由于 MnS 有良好的变形能力,而且重轨钢
轧制过程中变形量大,MnS 夹杂物可能延伸很长,可能成为夹杂物超标和引起超
声波探伤不合的重要原因之一。此外,大尺寸长条状 MnS 可能成为裂纹的起点,
在应力作用下首先在和钢基体的交界处形成裂纹源。本项目首先通过优化精炼造
渣制度进一步去除钢中 S 含量,提出将钢中得 S 降低到 40ppm 以下。其次,通过
对重轨钢连铸坯及钢轨硫化物的分布进行研究分析,从而对冷却制度进行优化,
提出先若冷后强冷的原则,使激冷层优先析出的大量细小的 MnS,减小其他凝固
区的 S 的压力,从而来控制重轨钢中硫化物。此外,还提出了使用 CSC
(Comparison-Segmentation-Combination)方法,计算了 MnS 在不同温度下在
不同温度范围内的准确的热力学生成曲线,并研究了热处理工艺升温速率、保温
温度和保温时间等对 MnS 夹杂物的影响,促进已生成的长条状 MnS 向弥散的纺锤
形转变,从而达到控制 MnS 形态的目的。
(3)重轨钢中尖晶石类夹杂控制技术 重轨钢采用无铝脱氧工艺,但是钢中发现
MgO-Al 2 O 3 夹杂物,且部分尺寸较大,严重影响产品质量。本项目首先对重轨钢
中尖晶石夹杂物的形成机理进行研究,得出重轨钢中危害较大的尖晶石类夹杂物
来源于钢中复杂氧化物夹杂在降温冷却过程中的析出,从而提出使用低铝低镁合
金,VD 前扒渣降低耐材侵蚀等减少夹杂物中 Al 2 O 3 和 MgO 含量,抑制尖晶石夹杂
物的析出。此外,VD 前扒渣也有利于控制复杂氧化物夹杂中 CaO 含量的成分,
对控制夹杂物的尺寸及提高产品质量有重要作用。
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