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井下油管切割技术
近年来,随着我国油井勘探开发的不断深入,石油开采钻井数量逐年增长,在油井数量持续增长的同时,井下事故的发生大幅提高。卡钻是石油钻井过程中常见的井下事故,也是成为钻井作业中最难解决的问题之一,井下油管切割技术的开拓可为我国油田开采解决“卡脖子”难题。国内在处理油气井卡钻事故中,虽然有多种技术手段可使用,如爆炸切割技术、水力切割技术、化学切割技术、机械割刀切割技术,但以上的切割技术均不能实现高效、优质、低成本地对油井切割解卡。特别是针对一些特殊井的切割,目前的切割技术无法实现,迫使我国各大油服公司严重依赖国外切割解卡技术。面对切割解卡这一“卡脖子”技术难题,我国迫切需要研发一种高效、低成本的烟火切割技术,早日替代国外技术,摆脱国外的垄断地位。 项目利用自主研制的高热值、高动量烟火剂和优化设计的射流汇聚结构,设计出一种具有脉冲射流切割特色的高温切割炬,能够有效对井下油管遇卡部位进行切割,将上部油管打捞出来重复利用,及时止损,同时加速了修井进程,可显著提升我国油气开采效率。应用于油田修井解卡作业,可定制化满足各种规格油管的解卡切割需求,实现国内深井、小井眼解卡技术零的突破。 高温切割炬由高热值、高动量药柱与聚能结构组成。其工作原理为:在地面装配好高温切割炬,用电缆送达油井下预定位置,通过电缆传输额定电流到热发生器,热发生器将高温切割炬内的药剂引燃,发生剧烈但可控的氧化还原反应后,释放出巨大热量,产生等离子体,并导致切割炬内压增加。一旦压力超过油井液柱压力,切割炬喷嘴上的滑动套筒就会下滑,使喷嘴暴露在井筒内,高能等离子体通过喷嘴通道,形成径向聚焦等离子射流,高速射流在油管上产生高温融物,对切割管柱实施切割。 该技术的优势在于:① 成本低。烟火切割炬结构简单、组装操作方便,且运输和储存安全方便,无需专用的危险品库房,降低了油田用户作业周期及作业成本;② 安全可靠。烟火切割技术所采用的烟火剂材料常温下具有较高的钝感,运输、储存和使用,不含管制类火工品;③ 解卡效率高。切割作业后金属管柱切口平整,无膨胀及外翻现象,保证了切割下来的油管能够顺利出井。
北京理工大学 2023-06-19
连续油管作业现场检测系统
应用于连续油管作业现场,实现油管壁厚减薄、裂纹等损伤和椭圆度的实时检测。系统主要由高精度磁矢量传感器、高分辨率涡流探头、机械支架、电路机箱和上位机(笔记本电脑)组成。该项目于2012年完成验收,受到专家好评。 图1 连续油管现场检测系统   图2 检测软件界面   图3 探头            图4 现场检测
南昌航空大学 2021-05-04
石材切割机
产品详细介绍
济南玉敏教学设备有限公司 2021-08-23
激光切割机
大于60W;雕刻、切割木板材、皮革、布料、塑料、玻璃等材料;图形化编程,设计界面能显示加工预览;(适合教学使用)。带安全防护装置。
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
成品油管道调和建模、控制与优化技术
针对油品调合过程中的关键质量指标辛烷值(马达法和研究法)和雷德蒸汽压等调合规律的非线性,建立了预测准确,结构简洁的智能调合模型。由于实际工业生产过程中存在的干扰因素很多,调合模型输出值与成品油属性在线分析仪的检测值不可避免地要产生一定的偏差,为此开发了汽油调合模型的在线优化校正技术,使调合模型适应工业过程操作特性的变化和生产工况的迁移。在建立的调合模型基础上,开发了离线和在线优化技术。离线优化技术不需要企业进行管道改造和安装在线分析仪,可在一定范围内提高调合的成功率和降低调合成本。在线调合模式基于离线模式,可动态更新和优化调合配方,从而能够进一步提高调合成功率,降低调合成本,减少质量过剩。开发的优化技术还考虑了多种可能的现场生产模式:例如:管道调合,罐式调合,罐底油补偿模式等。已汽油调合软件ECUST_BLEND工作。成品汽油调合过程的建模、模拟与离线优化技术已经成功在金陵石化完成现场应用。其中汽油辛烷值调合效应模型,将汽油调合过程中组分油表现的非线性效应定量的描述出来,进而准确的对成品汽油的关键指标辛烷值作出预测,与传统的乙基模型对比表明所建模型精度提高了约1%。在调合模型基础上开发的离线优化技术,结合了成品油生产现场的特点,能够有效的考虑罐底油、直调组分、锰剂添加量、以及库存约束等现场情况。在实际应用过程中,所完成的汽油调合工作全部一次达到国III标准。通过与传统的手调方式进行比较,优化后配方提高了一次汽油调合的成功率,稳定了汽油生产过程,并且降低了调合成本与质量过剩:质量过剩稳定在0.?以内,且研究法辛烷值在93.5-4.1之间波动。仅以离线优化为例,通过成本核算,每年的调合成本可减少1275万元左右。
华东理工大学 2021-04-11
成品油管道调和建模、控制与优化技术
针对油品调合过程中的关键质量指标辛烷值 (马达法和研究法) 和雷德蒸汽压等调合规律 的非线性,建立了预测准确、结构简洁的智能调合模型。由于实际工业生产过程中存在的干扰 因素很多,调合模型输出值与成品油属性在线分析仪的检测值不可避免地要产生一定的偏差, 为此开发了汽油调合模型的在线优化校正技术,使调合模型适应工业过程操作特性的变化和生 产工况的迁移。在建立的调合模型基础上,开发了离线和在线优化技术。离线优化技术不需要 企业进行管道改造和安装在线分析仪,可在一定范围内提高调合的成功率和降低调合成本。在 线调合模式基于离线模式,可动态更新和优化调合配方,从而能够进一步提高调合成功率,降 低调合成本,减少质量过剩。开发的优化技术还考虑了多种可能的现场生产模式。例如:管道 调合,罐式调合,罐底油补偿模式等。已汽油调合软件ECUST_BLEND工作。 成品汽油调合过程的建模、模拟与离线优化技术已经成功在金陵石化完成现场应用。其中 汽油辛烷值调合效应模型,将汽油调合过程中组分油表现的非线性效应定量的描述出来,进而 准确的对成品汽油的关键指标辛烷值作出预测,与传统的乙基模型对比表明所建模型精度提高 了约5%。在调合模型基础上开发的离线优化技术,结合了成品油生产现场的特点,能够有效 的考虑罐底油、直调组分、锰剂添加量、以及库存约束等现场情况。在实际应用过程中,所完 成的汽油调合工作全部一次达到国III标准。通过与传统的手调方式进行比较,优化后配方提 高了一次汽油调合的成功率,稳定了汽油生产过程,并且降低了调合成本与质量过剩,质量过 剩稳定在0.1以内,且研究法辛烷值在93.5-4.1之间波动。仅以离线优化为例,通过成本核算, 每年的调合成本可减少1275万元左右。
华东理工大学 2021-04-11
海底输油管道法兰连接结构
本链接使用新材料新技术解决了在海底输油管道法兰连接结构中普通螺栓 因蠕动产生松动而漏油的问题,使用本种材料技术连接,法兰结构连接将永不 松动。且结构同样简单,安装、使用同样方便。
山东大学 2021-04-13
采油管及采油设备的常温清洗剂
重油及稠油的化学组成主要为稠环芳烃及大分子烃类,由于其极性大,分子量大,导致他们流动性及互溶性差,因而极易沉积,吸附在它所接触的界面上,表现在原油输送过程中,管壁沉积物增多,阻碍正常运输,必须定时清洗。针对重油及稠油清洗这一难题,本实验室经过多年研究,开发研制了ASPN-1系列产品。经综合评定ASPN—1效果符合工业要求,可直接进行产业化。ASPN-1具有以下优点,1 清洗速度快;2 表面油污去除彻底,使用周期长;3 无须加热,使用灵活,节约了能源;4 设备工艺简单,适合
大连理工大学 2021-04-14
输油管道泄漏定位监测管理系统
Ø  成果简介:输油管道的泄漏监测是多学科交叉的综合体现,涉及管道动力学,过程控制学,流体力学,通讯、仪表、传感器技术及软件和数据库技术等多方面不同领域的经验和知识。由于管道材质、油品质量、环境差异、输送工艺、泄漏形式等的多样性,目前尚未有一种简单、可靠和通用的方法解决泄漏问题。因此通常根据现场情况,结合多种方法进行泄漏诊断。Ø  项目来源:自行开发Ø  现状特点:可分辨10分钟内连续3次放油试验,很好地解决了扰
北京理工大学 2021-04-14
金相切割机
产品详细介绍切割机是由机身、电控箱、切割室、电机、冷却系统、切割砂轮片等部件组成。本切割机不但可以切割直径为80m以内的圆形工件,还可以切割高50mm、深100mm以内的长方形试样。该机通过冷却系统对试样进行冷却,以防止试样在切割过程中过热而烧坏组织。本机还可以因切割不同的试样而对切割速度进行设定,从而提高了切割试样的质量。主要技术参数1、电源:三相四线(380V/50Hz),配有安全接地;2、主轴转速:2850转/分钟;3、砂轮片规格:350×2.5×32mm;4、最大切割能力:∮80mm;5、自动切割最大移动行程:125mm,工作台最大移动:275mm;6、电动机功率:2.2KW;
湘潭市三星仪器有限公司 2021-08-23
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